چكيده:
در اين مقاله، ابتدا سيستم كنترل سطح درام و فشار ديفرنس واحد اشكوداي نيروگاه مشهد معرفي شده است. سپس معايب سيستم قبلي از قبيل كندي سيستم كنترل سطح درام، مشكل مكانيكي والوها، لختي والوها و عملكرد غير خطي عملگر والو توضيح داده شده است. در ادامه پديده هايHammering و Primingو مشكلاتي كه در صورت لحاظ نشدن آنها در سيستم پيش خواهد آمد، بيان شده است. پس از بيان اشكالات سيستم، از روش تبديل لاپلاس و همچنين از طريق نرم افزار MATLAB و الگوريتم n4sid توابع تبديل سيستم محاسبه شده و نتايج دو روش با هم مقايسه شده و روش بهتر انتخاب شده است. سپس به طراحي كنترلر جديد براي سيستم پرداخته شده است و راهكارهاي مناسب جهت رفع معايب سيستم مطرح شده است. در اين قسمت براي رفع مشكل Hammering و Priming از تفاضل دبي آب ورودي و ،بخار خروجي بجاي سطح درام استفاده شده است. براي افزايش سرعت سيستم كنترل سطح درام با تغيير ضرايب كنترلر تغييرات در دبي آب ورودي بيشتر شده و در نتيجه سيستم كنترل سطح درام سريع تر شده است.
براي رفع مشكل مكانيكي والوها از دو كنترلر استفاده شده است. يك كنترلر هنگامي كه متغير پروسه بالاتر از مقدار مرجع است(اين كنترلر داراي گين بيشتري است) و ديگري هنگامي كه متغير پروسه پايينتر از مقدار مرجع است(اين كنترلر داراي گين كمتري ميباشد). براي رفع مشكل + عملكرد غير خطي عملگر والوها از پالسهاي بادامنهي كامل( 10 ولت براي باز كردن والو و 10 - ولت براي بستن والو) استفاده شده و كنترل سرعت عملگر بوسيلهي تغيير عرض پالس صورت ميگيرد. براي رفع مشكل لختي والوها هم از پالس هاي با عرض بيشتر استفاده شده است. در قسمت بعدي مقاله نتايج شبيه سازي كنترلر طراحي شده آورده شده است.كنترلر طراحي شده توسط PLC روي واحد شماره 1 اشكوداي مشهد تست شد و توانست سيستم را بخوبي كنترل نمايد.


Twitter
Myspace
Mister Wong
Bookmarks.cc
Digg
Del.icio.us
Slashdot
Netscape
Furl
Yahoo
Technorati
Newsvine
Googlize this
Blinklist
Facebook
Wikio
Diggita






